持续改善进行时:水泥公司QC攻关带动提质增效
 

    在日常的生产实践中,设备能否正常运行,对于保持生产系统是否高效运转起着至关重要的作用,设备消缺就成为生产持续改善的重要环节。水泥公司的QC小组针对制成车间5#水泥磨出现的故障,开展攻关,取得了明显的成效。
    制成车间的5#水泥磨,在生产硫铝酸盐水泥后,开机台时一直较短,大约为7吨左右,而且成品水泥中经常出颗粒,不仅增加生产成本,而且严重影响水泥成品合格率。
    公司QC小组发现,新型建材有一台闲置的粗碎对辊机,拆下后安装在5#线水泥磨上,但试机后效果仍不理想,经查看后发现辊子转速过高,运行中容易被卡死。QC小组针对这个问题反复论证,决定从以下几个方面继续试验摸索:一是严把石膏破碎关,尽量降低石膏粒径;二是利用废弃的装减速装置安装在对辊机上,经反复调配终于找到最佳转速,三是对研磨过程进行改进,让物料在磨机里能得到更充分的研磨。
    经过改造,目前5#水泥磨台时目前已经达到14吨,大大降低生产成本,而且成品水泥没有再出现出颗粒现象,产品的合格率有了大幅度的提高。

 


王少川