精益思维治隐患成效显著
 

  中断锯切是恒美铝业挤压车间铝棒挤出后的第一道工序,是车间生产的一个危险点,存在安全隐患,中断锯切时其表面温度在400℃以上,经过模具挤压出来的型材,铝屑飞溅容易造成烫伤、环境污染,打扫费时费力且磨损设备,降低其寿命。
  经过反复观察实验,挤压车间改善推进人员高竟飞和乔潮利,组织机台相关负责人运用精益改善思维在3号挤压机台现场观察分析,找出发生烫伤的区域和危险点并判断铝屑飞溅的范围等,根据现场实际着手改善。
  在中断锯锯片正后方加装防护挡板,有效降低铝屑伤人隐患,加高中断剧锯片前方自带挡板,高度至80CM,并在两端加装高温皮带,在其背部固定一块棉布,调整相应锯片防护盖高度。在锯切时,起到缓冲作用,使铝屑附着在棉布上,减少飞溅的铝屑。在正面加装两扇可自由拆卸的活动门板,并在制作前用纸板做模拟测试。现场安装效果良好,目前3号机台中断锯切飞溅铝屑减少了近85%,降低员工劳动强度,节省时间,并杜绝高温烫伤的危险。
  恒美铝业挤压车间共有十余台挤压机,中断锯切危险点的改善效果明显,有推广价值,更重要的是,运用精益思维,可以不断消除挤压车间乃至全公司各个生产线上的危险点和困难点,通过不断实践强化对精益改善的理解和改善工具的运用,提高生产效率,减少物料损耗,为公司创造较好的经济价值。

 

                    (高竟飞  卢萌萌)