战地硕果分外香
 

  炉底压降的居高不下,严重制约到阳城分公司节能降耗工作的顺利推进,为攻克这一节能瓶颈, 3月初,公司拉开了治理炉底压降的攻坚序幕。一线员工围绕炉底压降上升的各种要因,充分运用各自掌握的改善工具,从人机料法环5个方面分析查找炉底压降上升的真因,并制定了切实可行的治理措施,通过三个多月的努力,炉底压降较平均下降37mv,取得了阶段性的治理效果。回顾这三个多月的治理历程,我们主要采取了以下几方面的措施。
  一、抢抓机遇。利用夏季气温升高,电解槽炉底容易融化的季节性特点,顺势而为迅速行动;其次抓住电解槽当前运行空前稳定的大好时机,为炉底压降的治理创造良好的槽况环境;第三是借助公司精益改善推进高涨的士气和氛围,充分利用各类精益改善工具,发动全员的聪明才智。真正做到天时、地利、人和的完美结合。
  二、改善标准。各工区结合各自的槽况,对换极、封料、捞碳渣等作业标准进一步改进和提升,提高员工现场作业精度,同时在各工区建立炉底压降动态管理看板,调整炉底压降的检测频度,让员工随时了解每台电解槽炉底压降的变化趋势,做到测量精准,数据真实,分析及时,纠偏到位。
  三、精准控制。根据电解槽每天的运行曲线和生产报表,结合当天出铝量,精准调整下料间隔,勤检查下料口和打壳头,保证下料正常,做到按需下料,减少炉底集料的产生。
  四、工艺微调。根据每台槽的槽温和运行状况,维持合理的保温料厚度,通过电解质置换降低锂钾盐含量,提升电解质水平,改善电解质对氧化铝的溶解性能,减少突发效应和炉底沉淀的发生,同时提高了槽子的热容量和电解槽抗干扰的能力,为炉底压降的进一步降低创造条件。
  五、改进方法:对直接影响炉底压降的关键作业流程进行优化,改进换极作业工具和方法,减少作业过程中落入槽内的面壳块量,特别对传统的封极作业习惯进行改进,将中缝封料时间调整到中缝结壳后进行,大幅度减少封极料进入槽内的现象。同时在换极时对炉底进行摸排,使用大钎子对炉底结壳进行处理和人工干扰,促进炉底结壳与炉底分离,加速炉底结壳融化。
        经过三个多月的不懈努力,目前两个车间的炉底压降已经有三月份的483mv下降到目前446mv,整体下降37mv,理论上可达到吨铝下降100kwh以上的节能效果。尽管治理活动已取得了阶段性的成效,但我们节能的行动永远不会终止,下一步我们将对前期的成熟经验进行总结,对存在的弊端进行再完善,重新进入下一个新PDCA循环。

 

(郭朝营)