铝合金公司:两天节省8000元
 

  近日,铝合金公司阳极车间利用2天时间,成功修复中频炉电抗器。
阳极车间电抗器由于长期运行,内部腐蚀严重,造成电抗器水嘴断裂,底部铜管漏水,为维持生产,车间只能把蛇皮管直接套在铜管端部,因渗水问题得不到彻底修复而频繁停炉,存在很大安全隐患。
  5月13日,车间对电抗器进行处理,在采取安全措施后,对电抗器水嘴进行全部更换焊接。车间维修人员在电抗器下面衬一块钢板,另一端铺在中频柜底部支架上,4个人克服地方的狭窄,一点一点把电抗器移到中频柜外面,在焊接过程中,把圆铜嘴对接在方铜管上,焊工改变传统焊接法,先把铜管烤红,扩大管径,再把铜嘴插进铜管进行焊接,有效保证两者结合的牢固性,焊接结束后,进行试压、定位、连接水管,通水试验正常。但在启动中频炉前的检查时,操作工发现电抗器下部有水珠,经进一步检查,属铜管内部漏水,必须把电抗器铜管全部拆掉,此项工作在公司尚属首次,面临很多技术难题,绝缘如何处理?维修质量如何得到保证?通过综合考虑,车间决定自己动手,拆除电抗器铜管,查找故障点。
  5月14日,在电气车间的配合下,阳极车间对电抗器进行解体,发现内部铜管下侧抽头有几个沙眼,故障点找到了,焊接、打磨、试压、试水、绝缘处理、装铜管、组合电抗器、定位、连水管,经过6个小时的紧张奋战,中频炉终于恢复正常运行。
  此次电抗器的成功修复不仅节省资金8000元,提高了大家对设备原理的掌握和动手意识,同时为以后类似设备的维修积累了宝贵的经验。

 

(崔旭辉)