小小淘宝车  改善显神威
 
        研发车间2#合金炉自投运以来,熔炼静置扒出的铝灰,原来是扒到渣箱内,吊运到车间地面倒在钢砖上冷却,再对铝灰筛选分拣,然后将铝灰装包,分拣出的小铝珠重新回炉冶炼,以减少铝液自燃造成的浪费。但这个工程不仅员工劳动强度大,对环境有较大污染,更重要的是灰渣中仍有细小铝颗料,在现有条件下不能最大限度的回收利用。
        为解决这个难题,大家展开了头脑风暴。有人说扒到平台上装到渣箱内吊走;有人说在扒渣口的平台下面做个小车,将铝灰直接扒到平台下面小车的渣箱内。经过大家集体讨论,都认为第二个办法可行,说干就干!检修班人员就立刻行动起来,铺设道轨,制作小车,焊接料斗。经过近三天的测量、制作及安装调试,最终顺利实现预期目标。
        经过试运行,意想不到的问题又出现了。在扒渣操作过程中,由于铝灰太多,很容易从侧面散落到地面,而且一渣箱还装不完,只能等车内铝灰倒出来后,再去扒炉内剩余铝灰,这就出现了等待浪费,而且在第二车铝灰炒制过程中,由于温度较低,铝液不能和铝灰彻底分离,严重影响铝液回收效率。
        “如果能一次性把炉内铝灰扒完,便不会再出现铝液和铝灰不能彻底分离的问题。”车间主任陈聚良在小组讨论会上提出了他的想法。他解释说,根本问题是料斗太小了,但是制作大料斗的话,平台支腿碍事,必须后移平台支腿,扩大平台与炉口的距离,同时将小车料斗重新设计制作成上部斗型、下部制成长方体,这样铝灰就不会散落到地面上,也能够一次性将炉内铝灰扒完装下,避免二次扒灰的等待浪费和铝灰铝液分离不彻底的问题。通过改造、试验,每炉铝灰回收合金锭由原先的4至5块提高到现在的6至7块,仅此一炉就能增收2000元左右,我们都亲切地把这辆车称为“淘宝车”。
        在当前经营形势异常严峻的情况下,我们要发扬这种在铝灰中淘宝的精神,持续改善,精益求精,彻底打赢这场关乎我们企业生存发展的转型升级战。