改善源自于细节
 
   “改善无时不在,改善无处不在”这是我们提起改善常常说的一句话,但是改善不能仅仅只呈现在标语和宣传中,在生活和工作中得以运用才更能体现改善的价值。
    我是一名包装车间工人,在日常工作中,就遇到关于改善的一个案例。根据客户的包装需求,部分物料在贴膜过程中需要做喷码处理。年初为了使喷出的字码更清晰、规则,每个喷码机配备了一个价值4000多元的喷码机同步感应器,安装在贴膜机滚轮上。进料的时候,滚轮与同步器的滚轮相向转动,同步器便能清楚的感应到料的运动与停止,这样喷出的字码就会清晰而又规则,看起来赏心悦目。
以前进料只要一停止,料的表面就会出现一团墨,影响包装质量,需要工人用洗墨的稀料把墨团一一擦洗去除,费时费力。有了同步感应器,不但提高了喷码质量,还给我们包装工人劳动效率。
    就在我们沉浸在同步感应器带来的兴奋之余,新的问题出现了:喷码机与同步器之间有一根长长的连接线,线的一端是个插头与喷码机连接,另一端把连接线的铜线芯锡焊在同步器的主板上。操作工每天需要频繁的换膜、检查物料、调试…来回的走动,免不了不小心扯到连接线,如果轻轻的扯到还好,无非就是把同步器带歪了,扶正就行了;若是稍微用点力,与主板的锡焊连接点就会直接被扯断,那么同步器就报废了,那可是实打实的损失4000多元!
    针对这一问题,班长和贴膜工经过认真分析讨论,决定用电胶带把锡焊连接点缠牢固,再用扎带把连接线紧紧的固定在支撑滚轮的链接杆上,使得锡焊连接点与链接杆之间留有3cm的缓冲距离。这样即使工人不小心扯到连接线,也不会扯断连接点。
大功告成,班长和贴膜工终于露出了满意的笑容。一个大问题,一个小举措,却为车间节省了一大笔费用,我们几个工人纷纷朝他们俩竖起了大拇指!
    由此可见,改善并不是大是大非,而是源自于日常,源于细节。只要我们拥有一双善于发现的眼睛,工作和生活处处皆可改善。